
生产一线的效率,关乎企业发展的节奏!冷轧产线原料库作为原料周转的“核心枢纽”,它的高效运转直接牵动整条产线的顺畅度。近期,首自信公司实施的冷轧原料库数据库锁表优化技改项目圆满落地,成功攻克天车自动跟踪“卡壳”顽疾,为生产效率注入强劲“加速度”!
技改前:锁表难题成生产“拦路虎”
冷轧原料库承担着钢卷卸车、倒运、入库等关键任务,A跨、B跨多台天车是这里的“主力军”。然而,此前数据库锁表问题却让这位“主力军”频频“掉链子”,天车自动跟踪功能频繁失效,一系列痛点直接拖慢生产节奏:
1.卸车完成后,现场鞍座位与数据库数据不同步,后续调度计划被迫滞后;
2.跨车任务结束后,无法自动衔接下一环作业,钢卷倒运、产线备料陷入停滞;
3.钢卷自动入库、倒垛功能失灵,操作人员需频繁手动介入,不仅增加了工作量,更严重影响整体生产效率。
技术团队深入排查后发现,问题根源在于数据库锁表跟踪模块无法正常提交事务日志、更新表数据,这一“瓶颈”成为制约库区高效运转的关键。
精准施策:四大方案破解技术顽疾
首自信一线团队深入剖析问题本质,结合现场实际工况量身定制优化方案,针对性破解四大核心难题:
1. 针对“下放失败”问题:通过异常信息中的鞍座名称精准查询钢卷信息,同步更新至跟踪表,确保数据关联无偏差;
2. 应对“鞍座匹配失败”问题:在合理坐标差值范围内,通过计算大车、小车坐标快速定位对应鞍座,解决匹配偏差症结;
3. 处理“存储过程异常”问题:依据鞍座关联钢卷号,直接更新数据库Tracking表,保障数据实时同步;
4. 解决“连续报文接收问题”:联动查询任务及历史数据,全方位确保现场、调度系统、PES系统三方数据一致。
方案实施过程中,团队严格开展模拟测试,仅针对目标流向字段进行修改,全程保障其他数据安全,确保技改工作平稳落地、万无一失。
技改成效:效率提升+人力减负双丰收
经过现场实际验证,优化后的数据库锁表处理机制成效显著,实现了生产效率与人力减负的双重突破:
1.此前四类异常情况彻底清零,钢卷入库、倒垛、跨车任务衔接实现全流程自动运转,告别手动介入依赖;
2. 库区钢卷倒运效率、卸车效率大幅提升,生产节奏全面加快,为后续产线稳定运行筑牢基础;
3. 现场实际鞍座位、调度系统、PES系统数据实现实时同步,数据精准度大幅提高,生产调度更高效、更科学。
技改先锋:以创新之力赋能生产发展
此次技改的成功,离不开首自信一线工作者们的深耕细作与不懈努力。从问题排查到方案设计,从程序优化到测试验证,每一个环节都凝聚着技术人员的专业与坚守。他们用实际行动践行“降本增效、科技创新”的企业理念,为企业高质量发展注入鲜活动能。
此次冷轧原料库数据库锁表优化项目的成功实施,显著提升了系统响应效率与数据吞吐能力,为生产稳定运行提供了可靠保障,充分体现了技术创新在强化市场竞争力中的核心价值。首自信公司将始终围绕市场需求与客户价值,坚持创新实践,通过持续的技术与管理优化,助力客户实现效率、韧性与可持续发展的全面提升,为公司在市场竞争中构建长期优势贡献力量。